導致42CrMo無縫管缺陷的控制方法 42CrMo無縫管其價值比較高,但生產制造難度大,生產過程中很容易出現各種各樣板型難題,危害產品質量提升。以下緣故易造成42CrMo無縫管缺點:1、彎輥力變化大。六輥HC可逆性冷軋機是由彎輥力改進板型品質,假如彎輥力變化大,不益于厚壁無縫管的調整。2、熱軋帶鋼熱變形不均勻。在42CrMo無縫管軋制過程中,將也會產生大量形變熱,假如熱軋帶鋼加熱時間太長短,這類形變熱使熱軋帶鋼熱變形,進而更改熱軋帶鋼原始的輥型,危害42CrMo無縫管的品質。3、軋制壓力大,不益于42CrMo無縫管的變化。在冷軋42CrMo無縫管時,查詢軋制壓力,制成品道次軋制壓力超出7800kN的標準值,造成發生邊浪缺點。4、熱軋帶鋼過鋼量多。伴隨著熱軋帶鋼在擠壓機上上班時間的增加(過鋼量擴大),工作輥與帶鋼中間因為摩擦力導致熱軋帶鋼損壞,造成熱軋帶鋼的輥縫樣子不規律,進而造成板型缺點。控制方法:1、減少彎輥力起伏 對齒輪油品開展檢驗,對超標大顆粒污染物根據真空濾油機開展過慮,成品油精密度做到6級下列。對過濾濾芯進行維修,確保彎輥站成品油精密度。對于液壓閥零點存有的誤差難題,運用換輥時長對液壓閥的線圈匝數值測量,對阻值超標進行維修。彎輥力起伏非常值得到操縱,從而降低了因彎輥力變化大所引起的板型缺點。2、提升熱軋帶鋼熱變形的均勻度 提升冷軋速率(<400m/min),調節加熱時長(>25min),熱軋帶鋼達到勻稱熱變形的效果,提升了板型品質。3、提升冷軋、淬火工藝主要參數 生產制造42CrMo無縫管時使用強度≥93HSD的工作輥開展冷軋,乳化油濃度值由冷軋基本新產品的1.0%~2.0%提升到1.8%~2.5%。二軋鋼廠卷淬火時隔熱保溫環境溫度由620℃提升到640℃,隔熱保溫時長8h。4、確保熱軋帶鋼的輥型精密度 950擠壓機冷軋極薄鋼帶時,工作輥的過鋼量從原來的80噸減少到60噸之內,中間輥的過鋼量從原來的120噸減少到100噸之內,生產制造42CrMo無縫管時支撐輥輥面凹痕總面積≯50mm2,凹痕總數不得超過3個,以確保熱軋帶鋼的輥型精密度。